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TPM管理亮点|金点子破解老难题

更新时间:2025-11-26 关注:68


“气味没了,设备运行稳了,还能年省近7万元!这多亏了张仓虎的‘金点子’!”提及循环压缩机接筒放空气改造项目,煤化工甲醇厂低温甲醇洗单元的员工们纷纷点赞。作为往复式压缩机领域的技术骨干,设备工程师张仓虎凭借较真钻研的劲头,攻克设备老化、环保不达标等多重难题,用一项精准技改交出了节能降耗与安全环保的双赢答卷。

05K001循环压缩机是甲醇厂的关键节能设备,承担着将富含一氧化碳和氢气的闪蒸气体加压回收的重要任务,设计处理量达8960NM³/h。但自原始开车以来,高压填料函泄漏气就地放空的问题一直困扰着生产一线。

不能让老设备拖了节能降耗的后腿!看着现场的困境,张仓虎主动请缨牵头攻关。为找到破解之法,他连续多日扎根现场,顶着设备运行的高温噪音,反复观察泄漏点、测量参数,笔记本上密密麻麻记录着不同工况下的泄漏数据;下班后他泡在资料室,对照压缩机结构图和相关技术文献,逐一分析憋压成因,常常研究到深夜。针对设备本体为铸铁材质、焊接难度大,且丝堵接口腐蚀减薄的现状,他多次与维修班组研讨,推翻了3套初步方案,最终摸索出“管线合并+定向引流”的改造思路。

在张仓虎的主导下,改造方案精准落地:在氮封气管线和驰放气管线新增阀门后合并引入火炬管线,同时从接筒视镜处专门引出DN50管线接入火炬系统。这一“金点子”看似简单,却直击核心——既彻底解决了泄漏气就地排放的环保难题,又通过有效泄压避免了填料密封失效和视镜破裂,从根源上消除了设备隐患。面对铸铁焊接、腐蚀接口重新钻孔等施工难点,张仓虎全程驻守现场指导,精准把控每一个焊接节点和安装细节,确保改造工作万无一失。

该改造项目实施后,不仅填料使用寿命大幅延长,年可节约检修和备件费用约3.5万元;停机检修周期从2个月延长至4个月,年可减少甲醇损失34500元,两项直接经济效益合计近7万元;更重要的是,泄漏气将全部通过火炬燃烧处理,现场异味彻底消除,环保压力显著减轻,设备长周期稳定运行得到有力保障。

只要肯钻研,老设备也能挖出新潜力。张仓虎用实际行动诠释了一线员工的创新智慧,彰显了员工立足岗位、节能降耗的责任担当,也为企业绿色高质量发展注入了鲜活动力。(岳兵燕)

 


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